秦山三期汽轮机平台施工
Construction of Qinshan Phase
III Turbine-Generator Platform
何建平 (核工业二二建设公司,浙江海盐 314300)
摘 要:
介绍秦山三期汽轮机平台施工中的模板、混凝土浇筑、养护及裂缝控制技术,以及为使平台施工质量符合设计要求所采取的一些技术措施。 关键词:
秦山三期 汽轮机平台 施工
Abstract: The paper introduces formwork construction,
concrete pouring, curing and crack control techniques for the
construction of Qinshan Phase III project turbine-generator
platform, and also the measures taken to meet design quality
requirement. Key words: Qinshan Phase III project Turbine-generator
platform Construction
秦山三期汽轮机厂房是三期工程的几大主要组成部分之一,共两个厂房,分别为1号与2号汽轮机厂房。该厂房由美国Bechtel公司设计,按功能划分为辅助跨和汽轮机大厅,汽轮机平台则是汽轮机大厅的核心部分。
汽轮机平台为矩形16 200×52
300mm,由8根矩形钢筋砼柱和一堵中间墙共同支承,柱体分为A、B、C、D型柱各两根,其中A型截面尺寸为3 500× 3 500
mm,B型为3 000×3 500 mm,C型为2 500 ×2 900 mm,D型为3 000×2 200 mm,墙体截面尺寸为16
200×2 023 mm。墙、柱坐落在5.8 m厚的钢筋砼底板上,底板顶面标高84.0 m(该工程标高100.0
m,相当于黄海高程+12.000 m),柱、墙高度为15.74 m。顶部矩形平台厚3.5 m,顶面标高为103.24
m,平台四面临空。平台内由西向东分布有五个贯穿矩形设备孔洞,其平面尺寸为1 000×702 mm、4 214×11 415 mm、10
202×9 202 mm、10 202 ×9 202 mm、7 710×6 706 mm。
平台顶面为压光面层,五个孔洞四周留设二次灌浆区,浇注标高分别为:103.101 m、103.063 m、103.096
m、103.024 m,表面预留有93 m长设备安装凹槽,槽底标高为103.09 m。
该平台特点:浇注高度大(3.5
m厚,15.74 m高),内含预埋件多(600多件),埋件加固支撑密(泵管接入较困难),施工难度大。
施工日期1号汽轮机平台为1999年5月至1999年8月;2号汽轮机平台为1999年8月至1999年11月。 1 施工规范及要求
该工程按设计规定使用以下标准:
(1)A23.1-94 A23.2-94《砼材料和砼施工方法、砼试验方法》
(2)98-20200-TS-701《NSP/BOP(包括反应堆厂房)砼施工及相关工作技术规范》
(3)汽轮机平台设计图纸及相关设备工艺图纸要求:汽轮机座设备孔尺寸偏差为-10
mm,不允许产生正误差。砼表面拆模后不作装饰要求。灌浆区保证骨料均匀分布。
2 施工工艺
2.1 模板工程
2.1.1 模板支设情况
底模支承面积560 m2,侧模支设面积1 000 m2,砼一次性浇筑高度3.5
m。底面、侧面和顶面的预埋铁件多,两侧端头角部侧模无法对拉,加固难度大,并且内部的贯穿套管、电缆管、设备支架多,尤其是汽轮机固定螺栓的样板架分多层贯穿于整个汽轮机平台,为模板加固和拉杆穿设等工作带来很大的难度。
2.1.2 模板设计
根据支设面积大、工期紧、表面不作装饰的工程特点,我们采用特制大模板来施工。侧面大模板采用18
mm厚芬兰进口胶合板,背肋采用10号热轧槽钢,在制作车间加工校核成型。拉杆采用φ20
mm的精轧螺纹钢筋,相配套的锥形顶帽和蝶形螺母固定模板。
底模也采用18 mm厚进口芬兰板铺设,底模承重架由汽轮机基座面84.0
m标高开始搭设,架体高度为15.74 m,使用φ48
mm焊接钢管,玛铁扣件联接。通过对承重系统强度、稳定性验算,确定支架立杆平行于梁长方向间距为300 mm,垂直于梁长方向为600
mm,水平连接管间距为1 200 mm。支承架并与钢筋砼柱以环箍形式顶紧连接,每1 500
mm设置一道。承重立杆顶部安放可调顶托,上面放置220×150(mm)木枋龙骨,间距300 mm,并与顶托绑扎固定,上铺芬兰板。
2.1.3 模板支设
大模板采用塔吊安装就位,按照所弹设的模板位置线和控制线调整准确,同时采用钢管进行临时固定,在双面模板就位后,穿设φ20
mm拉杆和锥形顶帽。在模板全面安装完毕后,进行垂直度的校核。校核标准按照每3
m不超过1/400执行,模板垂直度符合要求后,旋紧蝶形螺母和锥形顶帽进行模板固定。
四个端角模板支设:在四端的砼柱施工缝顶面成双"十"字型,钻两排直径40 mm、深350 mm的孔,孔内插入550 mm长的直径25
mm钢筋,并用1:2水泥砂浆灌实孔洞。模板的拉杆斜拉焊在预埋的钢筋锚杆上。
模板外部单独搭设操作双排架和砼输送泵管架,不与模板进行任何联接,避免造成模板的位移或变形。
施工结果:在砼施工结束28天后,拆除底模,测得砼底面标高仅比设计标高最大低5
mm,满足设计规范要求。根据现场检查及分析,主要由木枋与顶托接触的截面受压缩、模板受荷后的压缩值累积所致。
预留汽轮机设备孔测量复核为-9 mm,模板整体加固系统符合要求。立面垂直度测量符合施工允许偏差。
2.2 预埋件固定
2.2.1
预埋件类型和分布状况
平台内预埋件主要有:矩形预埋铁件、预埋套管(贯穿上下表面或斜向水平设置)、H型钢顶进柱(下表面伸入砼内850
mm)、钢结构预埋螺栓。预埋件分布于平台的上下表面和两个侧面。
2.2.2 预埋件固定措施
(1)底面预埋件在制作时,距四边50
mm各钻4个6
mm孔。采用全站仪在调整好的底模上打出各轴线控制线,放出预埋件位置,并按预埋件尺寸在模板上画出边线和中心点,并复核所有预埋件的中心坐标,符合要求后,用铁钉将埋件钉在底模上。
(2)顶面矩形预埋件、斜向水平贯穿预埋管和钢结构预埋螺栓由底部模板固定钢板,板面焊接8号槽钢支架,预埋件初步调平后放置在支架上,采用全站仪测定中心坐标,用直径14
mm钢筋焊接在槽钢支架上予以固定。
(3)垂直贯穿套管采用全站仪确定中心坐标后,画出边线,底部对角采用四块钢板钉于模板上固定,上口用支撑钢筋进行焊接固定。所有固定的支架不与结构钢筋接触,防止砼浇注时主筋位移造成埋件偏位。
在砼浇注过程中,利用全站仪随时对已浇注好部位的预埋件坐标予以复核。对发生位移的预埋件在砼初凝前予以校正。
施工结果:砼养护结束后,撤去覆盖层,使用全站仪对所有预埋件的坐标进行检查,仅有1号汽轮机平台的几个钢结构预埋螺栓超偏,其余埋件均在允许偏差范围内,施工效果良好。为此,在2号汽轮机平台的施工中,针对预埋螺栓的加固,在反砼浇注方向,我们增加拉结钢筋,消除流动砼的挤压力,结果收到很好的效果,保证了预埋螺栓的设计坐标。
2.3 砼工程
2.3.1 砼浇注特点
高空一次性整体浇注,内部预埋件和热电偶测温探头多,内部钢筋和样板支架密集,并且不能碰触。砼圆柱体强度等级Cy28/20,砼浇注总量为1
980 m3。 2.3.2 施工措施
为保证砼输送管不碰撞汽轮机螺栓样板架,在平台浇筑区内搭设专用吊架,吊架与样板架和模板加固架绝对分离。
根据平台特点和浇筑量计算浇筑强度,采用三台泵送设备可以保证浇筑强度,分别为一台三菱30 m砼泵车,一台三菱17 m砼泵车,一台32
m德国砼泵车。
(1)机械布置:在汽机厂房南侧道路上接龙式布置三台泵车,前后分别为30 m与32 m泵车,中间为17 m泵车。
(2)布管:采用三台泵接三条地管,地管由南侧道路顺爬坡泵管架进入汽轮机平台,仅中间管穿10.9轴,其余两管走两侧至浇注位置。西端拆管浇注,东边边浇边接管。
泵送管分配:30 m与32 m泵车接管分别负责两侧边梁板,另一台泵车主浇中间的梁板,并兼顾两侧梁板的辅助性补灰。
(3)人员组织:三条浇筑泵管配备三组施工人员三班连续作业。各组配备振捣、泵管接拆、清理、模板看护、水电检修、找平压光等人员,各司其职。
(4)浇注方式:采用斜向分层,由西向东浇注,分层厚度控制在30~40 cm。初始浇注在西端沿长度6
m范围内,三条地管同时采用水平分段分层浇注,减小对端头侧模的侧压力。将西端头3.5 m厚的梁板砼浇注至103.24
m后,开始采用斜向浇注,斜向分层布料必须保证由下向上,左右均匀下料。
(5)砼下料:泵管接专用吊架,穿过样板架空隙,在下灰点采用橡皮软管穿入钢筋空挡,伸至离浇注面不超过1.5 m。
所接的泵管不能碰触螺栓样板架和其它预埋件,下料点随斜向浇注坡度,由下向上布料,不能只停在一个地方堆料,浇筑至分层高度就要拆管向上接管下料。
暴露于太阳下的泵管采用湿麻袋覆盖,并常浇水润湿,以便降温,防止管内砼干结。
(6)砂浆处理:润滑泵管的砂浆由塔吊挂料斗接出。浇注开始时,利用塔吊挂斗配合,三条泵管按顺序进行润滑。
(7)砼操作:振捣采用插入式振捣棒,振捣人员分成顶部、中间和底部三排。振捣要求快插慢拔、排列式插点、插点均匀,振捣棒的插入间距在30~40
cm,距模板边不大于15
cm,振捣根据表面泛浆,无气泡产生为准,振捣时间也应根据砼的坍落度大小掌握,不准漏振,也不允许过振造成重骨料下沉。
接拆管时,钢筋上所遗落的砼和砂浆由清理人员清除干净,避免影响钢筋与砼的粘结强度。
在振捣棒伸入较困难的地方,解开钢筋让操作人员进入钢筋内振捣,振捣完毕后重新绑扎好钢筋。
(8)细部及表面处理:在标高103.24
m浇注区内,表面要求随打随压光,表面平整度在8mm/3m偏差以内。由于纵横杆件和安装单位的加固角钢多,刮尺无法通长刮面。现场采用了在大模板边103.24
m标高处钉设斜边长为20 mm的等腰直角三角形倒角条,使平台边部形成斜面护角。在三角条的顶面每间隔4
m钉一个小圆钉,当砼浇筑完后,通过圆钉和小白线拉设平台标高找平控制网。找平压光工作待砼振捣密实后施工,避免在浇完砼后未振捣就进行拍平拉毛,造成振捣人员的漏振。在砼振捣完成后按标高控制线进行第一次刮平粗找平;第二次在初凝前,再进行短时间的二次振捣,砼沉实后进行精找平。压光前利用海绵块清除表面的泌水,在终凝前压好。
二次灌浆区的表面采用木抹子进行两遍压平拉毛。由于振捣后粗骨料下沉,表面的砂浆层较厚,现场铲除一层表面砂浆,并重新在表面均匀补一层带骨料的砼,振捣密实后再进行拍平拉毛。在砼初凝前,清除表面泌水后进行二次抹压拉毛。养护期结束后,凿除灌浆区的表面砂浆层至设计标高,根据现场的凿除情况来看,表面粗骨料分布均匀,并且未出现无骨料区,达到设计要求。
(9)模板检查:模板看护人员跟随浇注点,随时进行模板垂直度和轴线的校核,并安排专人在底模下进行跟踪检查,在模板产生偏差时,及时进行纠偏,保证了平台尺寸的标准。
(10)养护:浇注过程中,在砼表面压光后3
h以内,进行覆盖湿麻袋,再用塑料薄膜进行覆盖,表面加盖干麻袋。并由专人负责浇水保持底层麻袋始终湿润,养护期为30
d。在侧模拆除后立即用麻袋进行包裹,外侧封上塑料薄膜,根据测温情况,保证降温梯度不大于2℃/d,内外温差不大于30
C。在表面温度过低造成温差超值时,采用加盖干麻袋进行保温;在内外温差相差很小时,撤除干麻袋,同时进行表面浇适量的水进行散热。
在养护期间,防止施工机具重敲地面,或过早在面层上踩踏,造成地面损坏和反砂。该成品保护措施,很好地避免了砼地面极易产生的质量通病。
在现场增加3组同条件养护砼试块,测试7 d,14 d和28 d的强度。 2.3.3 裂缝控制措施
(1)由于1号汽轮机平台浇筑日期为1999年7月27日,2号汽轮机平台浇筑日期为1999年10月18日,此时砼的出机温度均在28℃左右,而该平台的设计规范砼入模温度为20℃,为保证砼的入模温度,采用在砼搅拌运输车内加液氮充分搅拌后降温的措施,现场测试检查其入模温度均控制在19~20℃。
(2)使用砼的双掺措施,加入RH561减水剂和粉煤灰,减小水灰比,降低水化热。粗、细骨料入棚遮阳,砼运输车的罐身包裹隔热棉。从现场浇注施工和养护阶段观察,泵送砼良好的工作性能和保证较小的水灰比,对减少砼离析和泌水以及后期水化热的产生都起到了重要的作用。
(3)为保证施工质量,搭设了天棚架遮阳防雨,同时也利于浇注后温度控制和养护。
(4)采用了斜向分层,控制浇筑速度,利于砼浇筑后的初始水化热的散失。
2.3.4 砼内部温度测量
根据该平台的形状,在平台上安装8组热电偶测温探头,每组分为上、中、下3个,进行30
d测温,同时测定大气温度。根据温度变化曲线和各点之间的温差来控制养护。
(1)测温频率:规定测温频率为第1-5天每2小时测一次;第6-10天每6小时测一次;第11-16天每12小时测一次;第17-30天每24小时测一次。
(2)现场测温实测值表:根据平台测温探头的布置,选取平台中部布置的4号点的位置进行分析,具体数据见下表: 砼龄期(天) 3 6 9
12 15 18 21 24 27 28 中心温度(℃) 52.45 66.95 65.4 62.05 57.35 52.1 47
42.65 38.95 35.45 表面温度(℃) 41 37 39 38 29 26.5 28 28 20 16 底部温度(℃)
50.8 56.8 52.6 49.3 44.25 40.4 37.7 34.5 31.7 28.3 内外温差(℃) 10.4
29.95 26.4 24.05 28.35 25.6 19 14.65 18.95 19.45
根据表中的测温数据绘制曲线表,如下图:
施工结果:从测温曲线表来看,砼内部最高温度发生在浇筑后的第6天左右,其原因在于底部和侧面采用18 mm厚胶合板,外界温度保持在25
C以上,顶面采用了塑料薄膜和麻袋覆盖,其散热较慢;砼配制加入了RH561外加剂,液氮降低入模温度,水化热在初期的产生较慢,加之保温措施良好,内部热量聚集,以致内部温度最高期未按常规产生在浇筑后的第3天。由于根据测温情况,采取了相对应的养护措施,控制了砼温度的降温梯度每天不大于2
C,内外温差不超过30 C。经过28d的养护,撤除表面覆盖物,进行检查,未发现有任何表面有害裂缝和起尘、反砂等缺陷。
3 总结与体会
(1)施工中的方案制定和措施的编制,应当与施工现场紧密结合,充分考虑现场的实际情况,加强其严密性和可行性,避免形式。该平台的施工模板加固和预埋件的安装存在较大难度,但由于措施的合理性,保证了施工正常进行。
(2)汽轮机平台各工序的施工严格依照秦山三期工程质量保证大纲执行,确保了每一步都在受控状态,避免无原则施工造成返工和不符合项的发生。各工序的衔接均按程序完工移交后,方可进入施工。各分项确定负责管理人,严格按照批复程序和方案施工、检查。模板、预埋件和大体积砼的成熟施工工艺,降低了施工的复杂性。
(3)根据业主的网络施工期和核工业厂房的特殊性,安装与土建施工交叉进行,造成各项的移交点多,双方合理的协调与工序安排是确保工期的重要因素。从汽轮机平台的承重架施工到砼养护结束,共四个月,作为业主的重要节点提前完成,该施工时间比同型的韩国月城核电站快。尤其在1号汽轮机平台施工后,及时进行了工程总结,保证了2号汽轮机平台的施工时间比1号施工周期更短。
(4)通过1号和2号汽轮机平台的施工,在大模板、预埋件施工和大体积砼施工,以及砼裂缝控制方面,积累了比较成熟的经验,能为后期的同类型工程施工提供很好的技术资料和工程组织经验。